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行业信息|常见污水处理问题与解答-中

实战篇


问题1

问:城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池,水量60000吨/天,进水COD120mg/l,污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓度2500,SV30:20%,出水COD20mg/l原来污泥浓度一直控制在3000mg/l,节后发现,出水混浊,同时污泥浓度下降,分析污泥老化,进水负荷低,降低污泥浓度,控制在2500mg/l左右,但是在降低过程中,SV也是降得很快,从40%降到20%,浑浊,出水COD没有出现大的波动,出水SS最高20mg/l,但是从SV30来看,上清液混浊,出水朦胧,SV一直在降,没有节前出水好,是什么原因?

答:主要是要注意降低污泥浓度时不要太急,也就是不要一下子降低太多,目前看确实是污泥老化,出水浑浊,还是排泥加大后看一段时间,待稳定后确定是否继续加大排泥,否则容易出现一下子降低太多的现象,继而影响出水稳定性。


问题2

问: 我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理项目,采用的是UBF+双A/O系统处理,年前出水还好,但是年后出水COD:456,氨氮:80,有点超标,污泥浓度:15克/L,SV:75%,(O池)DO:探头显示0.5,(探头估计有点问题),出水有点发红,请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标COD500,氨氮35)?

答:溶解氧比较低,可能与污泥浓度偏高有关。你也说到溶解氧可能不准,为此还请确认清楚溶解氧是否准确。现在看数据氨氮偏高和溶解氧偏低有关联,如果溶解氧提交的话,氨氮应该会有所降低。另外,PH值请告知。


问题3

问:出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?

答:(1)如果MLSS没有大幅降低,则要考虑是否进水有抑制物质,导致即使MLSS还有,但去除率已无。如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统。

(2)是否还有大量活性污泥流出,导致你做实验室数据偏高,可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。



问题4

问:我们污水厂为倒置A/A/O工艺,出水一级A标准,进水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右,进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运行了一年左右,上个月出水开始发黄COD、SS、色度都不达标。现在污泥已持续排了一个半月,污泥浓度降为6000mg/l,sv为40,现在仍有如下问题:好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右无法升上来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100mg/l后续应该如何处理呢?

答:(1)排泥不要一下子太快。否则会突然破坏生物间平衡而导致出水恶化。

      (2)6000的污泥浓度还是太高了,毕竟进水有机物浓度不高,在3500-4000比较合适。

      (3) 出水黄、浑浊、浮渣,这些都可以理解为污泥老化,所以,你在排泥是对的。



问题5

问:我厂是城市生活污水,是百乐克(BIOLAK)工艺,设计处理能力3万吨,现在进水1.8万吨.进水COD平均值是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l,沉降比是14,溶解氧大约2mg/l左右,老师我现在面临的是:

  1、开两台风机时污泥浓度3600mg/l,开一台风机污泥浓度只有2400mg/l左右,两天不开第二台风机污泥浓度是1800.mg/l,长期只开一台风机曝气池是不是会出现污泥腐败现象。

  2、二沉池有少量污泥上浮,出水悬浮物高,120mg/l左右,伴随着磷高,出水COD在线监测只有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/l,二沉池与曝气池连接一侧水表面很清澈,但出水堰那一侧很混浊,请问是怎么回事?

答:(1)曝气机多开,搅拌和推动力就会提高。所以你测到的污泥浓度就会高,反过来,污泥沉淀在生化池了,相对检测到污泥浓度就低了。

(2)至于出水浑浊,主要还是进水有机物浓度低,而污泥浓度控制相对较高导致的污泥老化所致。所以,需要排泥降低些污泥浓度。



问题6

问:我的中间沉淀池出水带悬浮物,绒粒状,发白,质轻,曝气池有白色易堆积泡沫,好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?

答:(1)由于是生物接触氧化法,可能是曝气后,生物膜剥落,剥落物质被曝气打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生。

(2)请对照悬浮物和生物膜,看看是否是类似物质。

(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉,减少冲刷生物膜导致的剥落现象。



问题7

问:AO工艺,O池上的水样,放一个下午,所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉。这是曝气不足么?400多COD进水,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天进水60吨左右。A池上,经常有浮渣,看过去像腐泥一样,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右。

答:(1)由于是生物接触氧化法,可能是曝气后,生物膜剥落,剥落物质被曝气打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生。

(2)请对照悬浮物和生物膜,看看是否是类似物质。

(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉,减少冲刷生物膜导致的剥落现象。



问题8

问:服务区的污水处理项目,设计进水180吨,工艺是AO工艺,现在进水量每天大约80吨,白天运行10小时,晚上不运行。进水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,进水ph在8.4左右,厌氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝气。污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌,20天前做镜检时生物相就不错了,出水各项指标都不错,现在就是氨氮没有去除效果,去除率也就20%吧,20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到35,10天开始排泥现在污泥沉降比在30左右,出水浑浊,请问该怎么样调整运行?

答:投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。出水的氨氮也看看,开始运行后1小时处理效果,5小时处理效果,10小时处理效果。以此来判断那个时段处理效果好。



问题9

问:我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l, TP4.2mg/l,出水近期  COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。 

3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在5000-7000mg/l,mlvss一千多点,DO在1.5-4mg/l之间。

在调整工艺后,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?

2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。

答:(1)首先根据你的工艺,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,这个确实不高,一般在80%以上是可以达到的。

  (2)总磷去除比较理想,在75%以上。根据脱氮除磷工艺原理可以指导,需要长污泥龄来保证硝化效果,需要及时排泥来提高磷的去除,所以,这两个实际上是个矛盾,极端到那一边,另一边的效果就会变差。所以,达到平衡的话,脱氮除磷各自去除率也就在80%左右。

  (3)从你的数据可以看到,脱氮差,除磷好。所以,可以知道你排泥还是跟上了。

  (4)由于你的污泥浓度相应你的进水浓度而言太高了,而有效成分低,所以,应该加大排泥来修正,以便提高MLVSS。这样做的话,氨氮去除率还会恶化,但等到你提高了MLVSS后,就会进一步提高氨氮去除率了。

  (5)所以,最终达到平衡,即氨氮和总磷去除率都在80%左右的话,系统就是比较好的状态了。



问题10

问:运行正常的情况下,出水颜色一直发黄是什么原因?

答:如下可能:

(1)进水本来就带有颜色

(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况)。



问题11

问:目前在负责一家印染污水厂。采用的工艺是活性污泥+气浮的工艺。每年春季和秋冬温度发生突然变化时,水厂就出问题,出水COD跟氨氮都超标。气浮一直控制的很好,应该是活性污泥池出现问题,镜检发现这个时候的生物相不好,能看到的微生物很少。请问这是什么原因造成的,今后这个时候该采取什么预防措施?

答:(1)如果水温低的话,自然是会对系统的处理效果产生影响的。此时需要提高活性污泥浓度来对应。

(2)由于还兼具处理氨氮的要求,所以在PH值,污泥龄方面也要注意控制。



问题12

问:现在我厂里出了一些紧急状况,氨氮、总氮从2011冬季到现在一直超标,偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重,每天都会产生大量的浮泥,(冬季水温都大于12度)具体情况如下:厂里用的改良型氧化沟工艺,采用的表面曝气,两组,设计水量4万吨,实际控制水量每天在3吨左右,进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园,化工园有自己的污水厂,偷排查处较严,因为管网也是我们自己在管理。

进水水质:cod=350mg/l,氨氮=50mg/l,TN=60mg/l,TP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右。

出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/l,TN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/l,PH=7.5~7.6,工艺参数氧化沟出水口DO=1.5~2.6mg/l,MLSS=2000~2500mg/l,回流比R=100~120%,食微生比为0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT为7天,现同步运行的小试、中试系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降,现在担心生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重,MLSS也在下降,原因是什么呢,应从哪几方面考虑?

答:(1)总体来看还是进水有机物与总氮比例失衡,也就是进水有机物低,总氮较高。

(2)由于气温不高,加之氧化沟工艺溶解氧无法全部保证,本身氨氮去除就会受到影响。

(3)建议源头管控的COD值放宽些,可以纠正有机物和总氮的比例问题,这样就有利于你的氨氮,总氮去除了。



问题13

问:我们做的那个小污水厂流程是,提升井——格栅井——调节池——反应池——斜板沉淀池——水解酸化池——MBR池——污泥池,其中用到的提升井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵,水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池里有鼓风机和MBR出水泵,问一下,开机器时先开鼓风机,关的时候最后关鼓风机,其他的还有先后顺序吗?还有,MBR出水泵就是那个自吸泵,上面有一段管,本来里面的水是清澈的,这次变得全是黑的了,怎么回事?

答:(1)开启顺序一般是根据流程从前到后开启的,系统一般也能承受一定的负荷变化,所以,按照前后顺序开就可以了,即使有时候弄错了,及时纠正开启顺序,一般问题也不大。

(2)如果水变黑,一般原因如下:

1、缺氧了(整体曝气不足或进水有机污染物负荷突然增大)。

2、平时搅拌有死角,死角被突然搅拌的话,出现水体发黑。

3、进水有带颜色的污水,系统不能降解导致(可能性小)。



问题14

问:制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近进水浓度高出设计值的好几倍,出水一直浑浊,COD超。为了快速出水清澈,能不能在曝气池(好氧池)加絮凝剂PAC强制沉淀?还是排泥?降低DO值?

答:

1、加强曝气,而不是降低DO;

2、停止排泥(系统恢复前),而不可加大排泥;

3、投加絮凝剂的话,短期可以(2天内),不可长期投加,一般改善也就30%左右的效果;

4、请降低回流比。



问题15

问:制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近培菌,闷暴3天后开始少量进水,这几天出水浑浊,该怎么调整?

答:如果是接种了污泥的话,这个过程在筛选阶段,属于正常,只是只要废水多半有抑制微生物的成分,所以需要少量进水,以减低进水负荷。最好可以混合些生活污水一起处理,或者投加些易于“消化吸收”的底物浓度。


问题16

问:我们处理的是化工废水,高浓度废水COD=18000mg/L,经过铁炭微电解处理后,调节PH值,絮凝沉淀后,与低浓度废水混合,COD在4500mg/l左右,水量300吨/天,进入ABR池处理(容积1000立方),出水在COD在3900mg/l左右,再与少量的低浓度废水混合,COD在3300mg/l左右进入接解氧化池处理(容积560立方),接解氧化池出水COD在2000mg/l左右,经二级水解酸化进入完全混合曝气池处理(容积360立方),出水COD在1600左右,现在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之间,完全混合池溶解氧在4mg/l到4.8mg/l之间,SV30很少,沉降很慢,沉淀出水很混,接解氧化池只有线虫,泡沫很多,完合混合池有少量的钟虫,出水COD大大超过规定的500mg/l,请教问题出在那里?怎样调整?

答:该废水是否可以有效通过微生物降解需要确认下的,一般化工废水去除率不高。看你接触氧化池的泡沫也是负荷较高所致。后续进入混合池的废水可能对微生物有抑制,导致你的MLSS始终无法提高(包括有效成分),继而出水浑浊。可参考周围类似废水处理厂,取其污泥接种看看,另外就只有慢慢驯化了。但去除率也不要期望太高了。



问题17

问:1800方的池子,每天进水200吨,SV在50%,进水浓度为COD5000mg/l,氨氮65mg/l,总氮120mg/l以下。出水COD400mg/l,氨氮基本无,总氮在30mg/l以下。开一台55kw风机。现在出现了异样,进水COD在7000mg/l,氨氮150mg/l,总氮300mg/l,出水水质严重恶化,COD达到1000mg/l,氨氮总氮直线飙升。我的应急措施:加大曝气量,前段进水加大稀释,进水量没有减少,排泥放缓。现在出现的症状:好氧池漫天的泡沫,泡沫上占满了泥都喷在池子的走到边上,现在一塌糊涂,出水指标仍然很高。有什么解决办法?

答:

1、明显负荷过高所致,你的处理工艺对于7000的COD来说,负荷过高,所以要在负荷减低上下手,在保证曝气的情况下,减低排泥的做法是对的,另外回流污泥量可以减少,进一步提高污泥浓度。

2、当然,可以减低进水浓度的话,则更好。进水稀释可以停止,否则液面负荷过高,容易导致出水混浊。

3、如果进水稀释停止的话,可以加大回流,通过回流水量来稀释的话,则总水量稳定,冲击也可减少。



问题18

问:工艺:初沉池-A2/O-二沉池-无阀过滤器水量:设计1万吨/天,实际5000吨/天。情况:2010年由于各方面的原因,我厂进水COD60mg/l,出水32mg/l。但是春节后,第一天开始出现池面水质发黑,曝气池漂浮白色泡沫(带有黑色渣子)。第三天整个水面发黑,化验的COD进水72mg/l,初沉池40mg/l,出水处43mg/l;但是所有的池子(初沉池、缺氧池、厌氧池、曝气池、二沉池)水质发黑。我们觉得可能是进水有变化,对工艺产生冲击;春节期间鼓风机没有正常开启,生化菌种死了。求分析具体原因。

答:如果节前污泥浓度控制比较高,春节停机时间有比较长而没有给予必要的曝气的话,污泥出现发黑也正常的,确实部分微生物死亡所致,可以恢复进水曝气后逐渐缓解的。并需适当排泥,把死亡污泥代谢出去,否则出水SS会升高,也不理与新污泥的产生。



问题19

问:我厂是某纺织印染集中园区的污水处理厂,规模为3万吨每天,进水COD1100mg/l左右,处理工艺为调节水解池+初沉池+推流式活性污泥法+二沉池+混沉池,进好氧池的COD700~800mg/l,曝气系统采用的是6台离心风机,每台流量为95m3/min,曝气方式采用的是悬挂链曝气器。现在的问题是:管道中压力大,0.06Mpa左右,气量小,只有额定的50%左右(折算成标况),溶解氧不足,超过22000吨每天时,好氧池污泥发黑,出水变浑浊。好氧池停留时约24小时。

答:

1、如果是最近发生的,那要看看曝气头是否堵塞了,曝气管是否通畅。毕竟你是压力大,曝气量不足。维持可以看看是否可以改造下,比如曝气深度什么的。

2、另外,曝气时间可以延长些,比如降低些回流比,减少进水量(或连续均匀进水)。



问题20

问:我处理的是印染废水,工艺:调节池+初沉+水解+接触+二沉+沙滤我们正常出水一般都是带黄色或者有点粉红色,但是不知道为什么有时候出现蓝绿色,请问是什么原因?所用染料大多是活性染料。

答:染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色,也不是说染料颜色只有黄色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有的。


问题21

问:氨氮不能达标:工艺参数氨氮不达标开始于11月中旬,虽然不能达标,但是氨氮出水指标基本上达标线附近,当时判断氨氮不达标的原因:1、污泥浓度高,进水负荷低,污泥老化;2、泥领没有控制好,由于污泥浓度过高,加强排泥,泥领由20天左右下降到14天左右;3、初沉排泥不及时,初沉出水高于进水指标30%左右。而后,由于设施维修,11月中下旬,水厂停运10天,于11月末恢复,除氨氮外其余指标2天内都已经达标,至今,氨氮由开始去除率可达50%逐步恶化,现在30%左右。我们的工作一直是针对抑制污泥老化去做的:下面就个参数说下:沉降比:40%左右,但是前5分钟沉降比较慢DO:基本上在4mg/l以上,无法实现灵活控制,没有小功率风机,而且发现在其他参数没有太大变动情况,DO越高氨氮去除率越低。SRT:基本控制在20天左右。MLSS:基本在5000mg/l以上,不明白为什么这么高,我们现在进水浓度、量都不大,而且气温下降明显。进水氨氮:基本在40mg/l左右回流比:70%以上食微比:基本在0.06附近镜检情况:已钟虫、轮虫、累只虫为主。

答:

1、你的系统停止运行10天,硝化菌受到的影响不小,后续恢复后,自然非硝化菌会占优势,导致你的氨氮去除率不高,加大排泥意义不大,只会加速非硝化军的生长。

2、对策:

1)维持比之前更长的污泥龄,比如25天,在氨氮回复正常后,再次调整为20天。

2)排泥不要一次排出太多,需要循序渐进。(3)确认下pH值是否过低?我想随着之前突然停止处理10天的情况慢慢远去,系统也会逐步恢复正常的,不要病急乱投医,否则,系统会延长恢复时间的。

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